卸卷小车
热连轧板卷生产线的终点站
卸卷小车是位于热连轧板卷生产线的终点站,其主要作用是将钢卷流畅输出,将山地下卷取机卷成卷的钢卷从卷筒上卸下并移至打捆站。由于卸卷小车在卷筒上卸卷的过程中,将与钢卷感表面直接接触,而且卸卷之后,为后续工序中打捆的需要,须保持钢卷中心线位置不变。
工作原理
(1)卸卷小车上升卸卷小车上升是按“慢速-快速-慢速”三个步骤来完成的。 慢速上升:卷取机在完成钢卷的尾部定位以后就进入卸卷过程。PLC9控制电液换向阀1(以下简称阀1)的电磁铁B得电和电磁换向阀7(以下简称阀7)的电磁铁A得电(得电延时一段时间后失电,该阀是带定位机能的电磁换向阀,得电延时一段时间后失电仍能保持得电时的状态),卸卷小车慢速上升。
快速上升:当接近开关a检测卸卷小车上升到一段距离时,PLC9控制阀7的B得电,插装阀6关闭,此时卸卷小车升降控制回路形成差动回路,卸卷小车快速上升。
慢速上升:接近开关b检测卸卷小车上升到一定高度时,PLC9又控制阀7的A得电,插装阀6打开,卸卷小车升降缸慢速上升。
(2)卸卷小车卸卷 当卸卷小车接触到钢卷时,升降缸底部的压力迅速上升到14MPa的系统压力,此时叠加式双单向节流阀2的左侧单向节流阀进出口的压差为零,零压差继电器3检测其压差为零信号时向PLC9发出信号,PLC9控制阀1的B失电,这样卸卷小车就可以根据不同的成品钢卷卷径上升到相应的高度,且卸卷小车在平衡阀4的锁定下保持不动。
(3)卸卷小车下降
当卸卷小车移至翻卷机时,翻卷机定心缸上升托住钢卷时,PLC9控制阀1的A得电和阀7的B得电,卸卷小车下降。
(4)卸卷小车处于等待位置
当接近开关c检测卸卷小车下降至最低位时,PLC9控制阀1的A失电,卸卷小车处于等待位置。
故障原因
(1)卸卷小车在托住钢卷向外横移时持续下降 从液压系统原理图可以看出,卸卷小车在托住钢卷时持续下降的原因可能是:
①因升降缸的无杆腔侧的YX密封圈破损,无杆腔的压力油内泄到有杆腔或平衡阀4的直动式安全阀压力整定值调节不当。
②平衡阀4控制活塞上的固定节流孔堵塞或该阀卡死。
排除方法:
①检查升降缸或平衡阀4的直动式安全阀压力整定值。将卸卷小车横移至翻卷机处,取出阀1和阀7电磁铁的所有插座,手动使卸卷小车上升或通过PLC9对阀1和阀7的相应电磁铁进行强制得电、失电,使液压系统一直向升降缸的无杆腔供油,检查平衡阀4的直动式安全阀有无液流声,发现异常则需重新整定其压力值。如果没有则检查升降缸的内泄情况,听升降缸是否有液流声或将升降缸的有杆腔液压软管接头拆除,检查升降缸的有杆腔是否有油持续不断地流出,如有则需更换升降缸。
②检查平衡阀4。解体检查平衡阀4,尤其是要检查平衡阀控制活塞上的阻尼器。升降缸损坏脱落的密封会造成平衡阀4的主阀芯卡死或平衡阀控制活塞上的阻尼器堵塞。
(2)在卸卷小车托住钢卷时,卸卷小车下降一段距离后不再下降
在卸卷小车托住钢卷时,出现其下降一段距离后不再下降的现象,而取出阀1和阀7电磁铁的所有插座,检修人员按“慢速-快速-慢速”三个步骤对换向阀手动换向,却没有上述现象,说明升降缸及平衡阀4都没有问题。在自动使卸卷小车上升时,检查发现只有慢速上升、快速上升二个过程,进一步检测升降缸有杆腔至阀架之间管路的压力,阀1在电磁铁B失电后处于中位机能时,检测发现液压缸有杆腔的压力超过了平衡阀4的开启压力2~3.5MPa。
原因分析:接近开关b出现故障,当卸卷小车上升到一定高度时,接近开关b不能向PLC9发出慢速上升信号,卸卷小车升降控制回路继续保持差动回路,卸卷小车快速上升。当卸卷小车接触到钢卷时,升降缸底部的压力迅速上升到系统压力,当零压差继电器检测其压差为零时向PLC9发出信号,PLC9控制阀1的B失电,而阀7一直处于右位,致使升降缸有杆腔至阀架之间管路存有与系统一样高的压力,大大超过了平衡阀4的开启压力。平衡阀4开启,卸卷小车在自重、卷重及升降缸有杆腔压力油的作用下下降。由于升降缸有杆腔至阀架之间管路长大约为20m(直径为?50)以及A384S-6610的高压软管,在高压油的作用下,因其弹性变形储存了一定体积的压力油。当卸卷小车升降缸下降一段距离后,液压缸有杆腔至阀架之间管路的压力也随之下降,直至低于平衡阀4的开启压力时,卸卷小车将不再下降。
排除方法
:更换接近开关b或处理相关的电气控制回路。
(3)卸卷小车下降不了
卸卷小车移至翻卷机,在翻卷机定心缸上升托住钢卷时,PLC9控制阀1的A得电和阀7的B得电,卸卷小车却不能下降。经检测液压缸有杆腔至阀架之间的压力基本为零,在其阀架旁听到液流声,并且阀2的右侧单向节流阀发热。
原因分析:阀7卡死在左侧或其电磁铁B的线圈故障,PLC9控制阀7的B得电时,阀7却不换向,液压系统的压力油通过阀1、阀2的右侧单向节流阀单向阀5和插装阀6回油箱。
排除方法:检查、更换电磁换向阀7或更换该阀已损坏的电磁铁。
(4)卸卷小车轴头键槽磨损
由于卸卷小车在运行过程中承受的力矩或振动较大,常会引起传动系统故障,常见的有轴承室、轴承位磨损等。该类问题发生后,传统方法多以补焊刷镀后机加工修复为主,但两者均存在一定弊端:补焊易造成材质损伤,导致部件变形或断裂;而刷镀和喷涂往往需要外协,修复周期长、费用高,且以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。当代西方国家针对以上问题多采用高分子复合材料的修复方法,而应用较多的有美嘉华技术产品,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能。应用高分子复合材料修复,既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。详细资料请联系淄博福世蓝高分子复合材料技术有限公司
参考资料
最新修订时间:2024-12-13 15:29
目录
概述
工作原理
参考资料